以客戶為上帝的宗旨、專注打造中國(guó)壓縮機(jī)領(lǐng)域中的航空級(jí)企業(yè)。
隨著裂紋的不斷擴(kuò)展而發(fā)生疲勞斷裂(fracture);測(cè)量(cè liáng)A-A斷面的兩側(cè)尺寸,發(fā)現(xiàn)活塞桿拉伸對(duì)上述情況進(jìn)行分析(Analyse),A-A處經(jīng)常斷裂是由于該處剛度不足造成的。一段活塞直徑達(dá)Υ1176,且在6M25壓縮(compression)機(jī)各段活塞直徑為最大,而且一段缸體氣閥分布為左右分布,一側(cè)為6個(gè)進(jìn)氣閥,一側(cè)為6個(gè)出氣閥。一段活塞壓縮過(guò)程中,因氣流分布不均勻,活塞端面受氣流喘振影響,必然在斷面A-A處作用較大的交變彎曲應(yīng)力;雖然該處抗拉和抗壓強(qiáng)度充足,但由于直徑偏小,剛性不足,受交變載荷力作用,在A-A端面螺紋薄弱處首先產(chǎn)生塑性屈服變形,隨著變形的不斷擴(kuò)展,該處活塞桿在原有尺寸的基礎(chǔ)上拉長(zhǎng)變細(xì)。螺紋處產(chǎn)生應(yīng)力集中,裂紋逐漸產(chǎn)生,并受交變載荷作用而不斷擴(kuò)展,直至疲勞斷裂。
改造方案經(jīng)過(guò)上述原因分析(Analyse),決定增大活塞(piston)桿兩端連接部位直徑,增大剛度,從而有效防止活塞桿剛度不足而產(chǎn)生塑性屈服變形。昆山空壓機(jī)保養(yǎng)是回轉(zhuǎn)式連續(xù)氣流壓縮機(jī),在其中高速旋轉(zhuǎn)的葉片使通過(guò)它的氣體加速,從而將速度能轉(zhuǎn)化為壓力。這種轉(zhuǎn)化部分發(fā)生在旋轉(zhuǎn)葉片上,部分發(fā)生在固定的擴(kuò)壓器或回流器擋板上。直徑由原來(lái)M56×4增大到M85×4,同時(shí)更換十字頭,修改一段活塞內(nèi)孔及封頭端孔,連接方式由液壓連接改為機(jī)械連接。二段至六段活塞桿使用情況二段活塞桿自1998年5月投入運(yùn)行至2001年4月,共斷裂4根,其改造方案與一段活塞桿相同。
二段活塞桿斷裂頻率與一段活塞桿相比較低,是因?qū)n}論述在役溶解乙炔氣瓶報(bào)廢原因探析及正確運(yùn)輸和裝卸乙炔氣瓶是延長(zhǎng)氣瓶使用的時(shí)長(zhǎng)的關(guān)鍵
溶解乙炔氣瓶是移動(dòng)式壓力(pressure)容器,使用情況復(fù)雜,環(huán)節(jié)多,制造銷售(Sales)、充裝、使用、檢驗(yàn)、運(yùn)輸(transport)等環(huán)節(jié)都曾發(fā)生過(guò)事故,管理(guǎn lǐ)水平需要提高(。因此,國(guó)家(country)對(duì)溶解乙炔氣瓶實(shí)行三年一次的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)定期檢驗(yàn)來(lái)確保在役乙炔氣瓶的安全(security)。
在役氣瓶的檢測(cè)評(píng)定及失效報(bào)廢原因分析GB13076-1991《溶合乙炔氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》中對(duì)在役氣瓶從外觀、焊接縫、閥座和塞座、填料、壁厚五個(gè)方面,作了報(bào)廢性指標(biāo)(target aim)規(guī)定(guī dìng)。我們嚴(yán)格遵為二段活塞直徑比一段活塞直徑相比小得多,受氣流(airflow)分布力及喘振影響(influence)較小,在活塞桿與十字頭連接處產(chǎn)生的交變彎曲應(yīng)力較小,故斷裂次數(shù)少;三段至六段活塞桿使用情況(Condition)良好是因?yàn)槿沃亮位钊睆礁。軞饬鞣植剂按裼绊懜?,M56×4螺紋直徑處的剛度已充分滿足其工作要求,不會(huì)因剛度不足而斷裂。
一段至六段冷卻器(cooler)存在問(wèn)題及改造3.1一段到四段水冷器內(nèi)件腐蝕一段至四段冷卻器為普通碳鋼管殼程水冷器,其中四段為兩臺(tái)臥式串聯(lián)使用,在近幾年的使用中發(fā)現(xiàn),一段至三段水冷器內(nèi)件(管程)下部腐蝕較快,幾乎每年更換兩至三臺(tái)內(nèi)芯,而四段水冷器內(nèi)件整體腐蝕結(jié)垢(屬于化學(xué)遺留物)嚴(yán)重,這給穩(wěn)定生產(chǎn)及節(jié)能降耗造成極為不利的影響(influence)。昆山空壓機(jī)是回轉(zhuǎn)容積式壓縮機(jī),在其中兩個(gè)帶有螺旋型齒輪的轉(zhuǎn)子相互嚙合,使兩個(gè)轉(zhuǎn)子嚙合處體積由大變小,從而將氣體壓縮并排出。
改造措施通過(guò)認(rèn)真分析認(rèn)為,一段至四段水冷器分離(Separation)出的油水酸度大,油水不能充分排出而導(dǎo)致腐蝕經(jīng)過(guò)兩年的逐步(step by step)改造,一段至四段內(nèi)芯由原來(lái)碳鋼材(Steel)質(zhì)改為不銹鋼材質(zhì),使用(use)至今,效果(xiàoguǒ)非常好。
五、六段冷卻器存在問(wèn)題及改造.
五、六段冷卻(cooling)器結(jié)垢六段冷卻器內(nèi)管為高壓管束,外殼為Υ159低壓(Low pressure)水管套。由于循環(huán)(continue)水系統(tǒng)泥污包含比重較大,系統(tǒng)水壓低(約117.6kPa),
五、六段冷排內(nèi)外管間距小,水在其流動(dòng)過(guò)程(guò chéng)中,受水制約,邊界層增厚,長(zhǎng)期受內(nèi)管熱量傳遞而在其表面淤積結(jié)垢堵塞流道,換熱效果極差。6M25壓縮機(jī)投運(yùn)不到兩年時(shí)間,
五、六段冷卻(cooling)器內(nèi)外管之間幾乎結(jié)垢堵死,由于高壓氣體被壓縮而產(chǎn)生的熱量不能有效換熱排出(discharge),致使
五、六段氣閥經(jīng)常泄漏而沒有辦法運(yùn)轉(zhuǎn)
改造措施
五、六段外管均由原來(lái)Υ159改為Υ194,增大流道,降低該部位的管道(Conduit)阻力,延緩結(jié)垢。經(jīng)兩年多使用,效果較以前大為改觀。
其它改造
?、偎亩胃左w氣腔與水腔結(jié)合處因設(shè)計(jì)缺陷,致使氣腔與水腔串通,在很短的時(shí)間更換兩臺(tái)缸體,為此,我們加厚氣腔和水腔結(jié)合處并設(shè)加強(qiáng)筋;
②五段缸體因縱向部位產(chǎn)生裂紋而報(bào)廢一件,材質(zhì)由原來(lái)的鑄鐵(cast iron)改為鑄鋼(Cast);
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五、六段活塞由外層均為巴氏合金(易脫層)改為兩端燕尾槽掛巴氏合金;
④
五、六段填料函冷卻(cooling)水由循環(huán)水改為軟水,防止結(jié)垢。昆山空壓機(jī)是回轉(zhuǎn)容積式壓縮機(jī),在其中兩個(gè)帶有螺旋型齒輪的轉(zhuǎn)子相互嚙合,使兩個(gè)轉(zhuǎn)子嚙合處體積由大變小,從而將氣體壓縮并排出。
通過(guò)近幾年對(duì)6M25壓縮機(jī)各部件的逐步完善和改造,基本解決了
一、二段活塞桿的斷裂(fracture)及冷卻(cooling)器的腐化侵蝕 結(jié)垢(屬于化學(xué)遺留物)等諸多問(wèn)題,自2001年4月至今,
一、二段活塞桿從未斷裂,一段至四段冷卻(cooling)器也不再因腐化侵蝕 而泄漏(leakage),
五、六段冷卻器(cooler)的結(jié)垢得到進(jìn)一步緩解,其它各部位也得到了相應(yīng)改進(jìn),這為該臺(tái)壓縮機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件。昆山空壓機(jī)維修是更換全部磨損的零件,空壓機(jī)轉(zhuǎn)1000個(gè)小時(shí)或一年后,要更換濾芯,在多灰塵地區(qū),則更換時(shí)間間隔要縮短。濾清器維修時(shí)必須停機(jī),檢查壓縮機(jī)所有部件,排除壓縮機(jī)所有故障。昆山空壓機(jī)保養(yǎng)是回轉(zhuǎn)式連續(xù)氣流壓縮機(jī),在其中高速旋轉(zhuǎn)的葉片使通過(guò)它的氣體加速,從而將速度能轉(zhuǎn)化為壓力。這種轉(zhuǎn)化部分發(fā)生在旋轉(zhuǎn)葉片上,部分發(fā)生在固定的擴(kuò)壓器或回流器擋板上。